鑄鋼件氣孔產(chǎn)生的原因及影響因素很多,生產(chǎn)工藝控制不好,就有可能產(chǎn)生氣孔。只有找到氣孔產(chǎn)生的原因,才能有效地預(yù)防。筆者經(jīng)歷了多次鑄鋼件氣孔缺陷的處理,由于產(chǎn)生原因分析正確,改進(jìn)措施有效,避免了進(jìn)一步造成鑄件報廢。
侵入性氣孔造成頂蓋報廢
2萬千瓦混流式水輪機(jī)頂蓋鑄鋼件,毛重4500kg,澆注總重6000kg。材質(zhì)ZG20SiMn,鑄件為薄壁箱體結(jié)構(gòu),內(nèi)腔為封閉型,排氣條件較差。鑄造工藝特點(diǎn):鑄件上表面(分型面上)設(shè)置8個 200mm×240mm的保溫冒口,冒口排氣孔直徑為 20mm。腔室型芯采用CO2 水玻璃石灰石砂制作,涂刷水基鋯英粉涂料。型芯下入砂型(粘土砂型),隨砂型一起經(jīng)400℃×7h烘干。
鑄件澆注、落砂、切割冒口后,均未發(fā)現(xiàn)缺陷。但是,當(dāng)鑄件上表面機(jī)械加工后,發(fā)現(xiàn)均勻布滿了 5mm~ 20mm大小不等的蜂窩狀氣孔,氣孔內(nèi)表面呈現(xiàn)氧化色,而冒口切割面沒有氣孔。由于氣孔分布面積大,無法焊補(bǔ),只得報廢。鑄件切割解剖,發(fā)現(xiàn)除上表面斷面層有氣孔外,其它部分均未發(fā)現(xiàn)氣孔。
產(chǎn)生氣孔機(jī)理:頂蓋屬于封閉型箱體結(jié)構(gòu)件,鋼液澆注后,石灰石分解,產(chǎn)生大量CO2氣體。由于排氣孔小,氣體來不及排出,使芯砂內(nèi)部氣體壓力增高,當(dāng)大于鋼液的靜壓力和表面阻力,氣體就入侵鋼液。CO2氣體不溶于鋼液,則漂浮到頂蓋上表面,在冒口區(qū),氣泡上浮到冒口頂部從出氣孔中排除。在非冒口區(qū)處,氣泡上浮到上表面后,受上蓋箱面的阻擋,無法繼續(xù)上浮,滯留在鑄件的上表面,形成氣孔。
解決措施:將腔室用芯砂改成酸硬化呋喃樹脂砂,減小發(fā)氣量,加強(qiáng)型芯排氣措施,再生產(chǎn)的頂蓋鑄件,沒有出現(xiàn)氣孔。
侵入、析出、反應(yīng)性氣孔造成汽輪機(jī)前缸報廢
2.5萬千瓦高壓汽輪機(jī)前汽缸下半,材質(zhì)ZG20CrMo,毛重11250kg,澆注總重16000kg。鑄件前部有3個汽室腔,屬于封閉型結(jié)構(gòu),汽室出口為 60mm的小孔,排氣條件差。鑄造工藝特點(diǎn):汽室腔砂芯上方有二個 500mm×600mm保溫冒口,腔室芯砂采用CO2水玻璃鉻鐵礦砂制作,型砂含水量為3%。鑄型采用粘土砂,400℃×8h烘干后,再將汽室腔砂芯安放在鑄型中,經(jīng)200℃×4h干燥。
鑄件澆注時,當(dāng)鋼液將腔室型芯淹沒后,立即產(chǎn)生冒泡和鋼液飛濺現(xiàn)象。澆注完畢后,在兩個冒口中的鋼液噴濺時間長達(dá)近30min,最后在冒口頂部,沒有出現(xiàn)下陷的縮孔,而形成了“火山”狀。鑄件切割冒口后,在冒口切割面發(fā)現(xiàn)蜂窩狀氣孔,機(jī)加工后,沿腔室型芯周圍和冒口周圍發(fā)現(xiàn)大量蜂窩狀氣孔,氣孔大小 5mm~ 30mm,有的甚至連成片,遠(yuǎn)離腔室處,無氣孔缺陷。
產(chǎn)生氣孔機(jī)理:汽室腔型芯未烘干,在澆注鋼液時,當(dāng)汽室腔砂芯還未被鋼液淹沒時,砂芯中的水分受高熱形成的水蒸汽,可以通過裸露的砂芯表面孔隙排除。但是,當(dāng)鋼液將砂芯淹沒后,其中大量的水蒸氣無法迅速排出。氣體體積急劇膨脹,壓力增高,當(dāng)氣體壓力大于鋼液的靜壓力時,產(chǎn)生3個后果:①水蒸氣侵入鋼液,造成鋼液冒泡飛濺;②水蒸氣與鋼液發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使鐵氧化,含氧量增加;③水蒸氣分解產(chǎn)生氫原子,溶解于鋼液,提高了鋼液中的氫含量。
鋼液中含氧量、含氫量的急劇增高,使氣孔以兩種方式形成:①碳 氧反應(yīng)產(chǎn)生CO反應(yīng)性氣孔;②氫原子析出形成氫分子,產(chǎn)生氫析出性氣孔。
(1)碳
氧反應(yīng)性氣孔在一定溫度下,氧元素和碳元素在鋼液中含量的乘積等于某一平衡常數(shù)m,即:[O][C]=m。
m是溫度的函數(shù),與鋼液溫度成正比。鋼液溫度高,m值大,反之亦然。鋼液氧含量過高,鋼液溫度也高,m值大,[O][C]≤m,鋼液不發(fā)生碳氧反應(yīng)。當(dāng)鋼液的溫度下降到凝固點(diǎn)時,m值也隨之減小,這時[O][C]>m,化學(xué)平衡被破壞,其結(jié)果是發(fā)生碳氧反應(yīng),產(chǎn)生CO氣泡。其反
應(yīng)式如下:[O]+[C]=[CO]↑這時鋼已經(jīng)處于結(jié)晶凝固狀態(tài),CO氣泡在枝晶中析出,上浮受阻,部分被滯留在鑄件內(nèi)部,形成反應(yīng)性氣孔。
(2)氫析出性氣孔
氫元素在液態(tài)鋼中溶解度大,但在固態(tài)鋼中,其溶解度則很小。在鋼的凝固過程中,氫的溶解度下降,處于過飽和狀態(tài),氫原子快速析出,形成氫分子氣泡,其體積迅速膨脹,在鋼液中造成很大的壓力,產(chǎn)生鋼液噴發(fā)現(xiàn)象。部分氫氣泡滯留在鑄件中,形成氣孔。
防止措施:加強(qiáng)汽室腔砂芯排氣,使砂芯內(nèi)部的出氣孔從芯頭底部穿過砂箱底部引出;將汽室腔砂芯下入鑄型后,隨鑄型一起經(jīng)400℃×8h干燥,基本將汽室腔砂芯中的水分烘干,防止氣孔缺陷的發(fā)生。
氧化、析出、反應(yīng)性氣孔使一爐低合金鋼報廢
在5t電弧爐內(nèi)熔煉一爐10tZG20CrMo,澆注一批中小件,型為粘土砂,經(jīng)400℃×6h烘干。當(dāng)這批鑄件切割冒口加工后,發(fā)現(xiàn)離鑄件表面15mm~20mm處有朝向內(nèi)部分布的大量氣孔,其代表鑄件為汽輪機(jī)蒸汽室。
冶煉概況:該爐鑄件鋼冶煉時,在氧化期結(jié)束時化驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)Mo高出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。為了降Mo,使之進(jìn)入規(guī)格,在還原期加入了800kg廢鋼和生鐵,還原期長達(dá)3.5h。
產(chǎn)生氣孔機(jī)理:①還原期加入大量未經(jīng)烘烤或除銹的廢鋼和生鐵帶入雜質(zhì)和水分,提高了鋼液的含氧量和含氫量;②還原期時間太長,還原渣屬于稀薄、疏松渣,氫、氮等氣體容易侵入,增加鋼液的含氣量。由于不能二次氧化操作,無法除去鋼液中新增加的氫、氮等元素。澆注后,鑄件在凝固時,氫、氮等元素在鋼中的溶解度降低,則以氣泡形式析出,使鑄件產(chǎn)生氣孔。
不銹鋼葉片出現(xiàn)二次氧化
析出性皮下氣孔水輪機(jī)軸流轉(zhuǎn)漿式不銹鋼葉片,材料ZG06Cr13Ni4Mo,毛重5300kg澆注鋼液總重9000kg。 700mm×1000mm保溫冒口,設(shè)在軸頭端面,平做立澆,直澆道長3.5m,全開放底注式澆注系統(tǒng)。葉片面砂為CO2 水玻璃鉻鐵礦砂,涂刷醇基鋯英粉涂料,砂型經(jīng)300℃×24h烘干,不銹鋼葉片澆注清理后表面打磨后發(fā)現(xiàn),軸頸兩側(cè)葉面皮下發(fā)現(xiàn)多層水平走向分布蜂窩狀氣孔,氣孔直徑 0.5mm~ 5mm,有的氣孔內(nèi)還含有小鐵豆,內(nèi)澆道附近也有較多氣孔聚集,生產(chǎn)數(shù)件,每件均存在同類皮下氣孔缺陷。
產(chǎn)生氣孔機(jī)理:鑄型直澆道太高,澆注鋼液落差大,對直澆道底部的沖擊力太大,使開始進(jìn)入澆道內(nèi)的鋼液產(chǎn)生飛濺,產(chǎn)生二次氧化。高鉻不銹鋼中的鉻元素極易氧化,與水蒸氣反應(yīng),形成氧化鉻夾雜物,同時分解出大量氫原子,溶解于鋼液中。隨著鑄件的凝固,氫的溶解度急劇下降,處于過飽和狀態(tài),并能在夾雜物、鑄型表面以及枝晶表面形核,形成皮下氣孔。防止措施:在直澆道進(jìn)入橫澆道前設(shè)計一個集渣包,將剛進(jìn)入澆道被氧化的鋼液引進(jìn)集渣冒口,而后進(jìn)的清潔鋼液進(jìn)入型腔。采用改進(jìn)措施后,葉片表面皮下氣孔基本消除。
綜上所述:
(1)砂型、砂芯應(yīng)盡量干燥,透氣性要好,排氣要暢通,使在澆注過程中,減少水蒸氣的量,以減少其對鋼液的二次氧化而造成的增氧吸氫量。
(2)在設(shè)計澆冒口時,應(yīng)考慮如何盡可能地將剛進(jìn)入澆道和鑄型的已被二次氧化的鋼液引出鑄件型腔。
(3)石灰石砂不宜用作鑄件封閉性結(jié)構(gòu)腔室型芯制作,這類結(jié)構(gòu)排氣困難。石灰石砂在高溫分解后,產(chǎn)生大量CO2氣體,無法迅速排出,易產(chǎn)生侵入性氣孔。
(4)熔煉鋼時,一定要保證鋼的脫碳量,使之在氧化期通過供氧脫碳沸騰鋼液,以達(dá)到除渣去氣的作用,還原期脫氧還原一定要充分,盡可能地降低鋼液的含氧量。
正確分析鑄鋼件氣孔的形成機(jī)理,采取相應(yīng)的措施,才能有效減少鑄鋼件形成氣孔。